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变频器在中型轧钢中的应用固定电阻

2022-08-12 15:41:04

变频器在中型轧钢中的应用

变频器在中型轧钢中的应用 2011:   1. 概述  莱钢中型型钢厂是一个具备九十年代国际先进水平的现代化轧钢厂。主要机械设备由日本新日铁公司提供,电气、自动化设备由日本东芝公司提供,是全国第一条连铸—热装—连轧短流程生产线,可生产以经济断面型钢-H型钢为主的多种规格的产品。热锯区作为轧线与精整之间的连接纽带,其控制功能是否稳定可靠决定了轧线的轧制稳定性。设计中采用交流变频器用于电机传动机构的调速控制。    2. 变频器的功能  变频调速是近代电气工程中发展最快的一种电动机调速方式,变频器的优良性能使其在工业中得到越来越广泛的应用。  ACS 600变频器是ABB公司直接转矩控制(DTC)技术, 给合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。它具有很宽的功率范围,优良的速度控制特性。完整的保护功能以及灵活的编程能力。因而,它能满足绝大多数的工业现场应用。  ACS 600变频器具有无与伦比的机电特性及转矩控制、电机辨识运行(ID RUN)及速度自我微调的重要功能。莱钢中型轧钢厂轧件输入辊道、热据设备、齿床拉入等有变速要求,在控制设计时充分考虑了ACS 600变频器的优良性能,最后决定选用了它。    3. 变频器的应用  在莱钢中型控制系统中变频器通过DCS实现控制,变频结构控制框图如图1:

图1:变频控制结构图

3.1 轧件输入辊道控制  根据产品长度的要求,轧件在出U5之后,要在U5后工作辊道和热锯辊道上定位并进行分段,然后再齿床分别将头段和尾段拉入。轧件经过精轧机组轧制后,传送到热锯辊道上,根据设定的定尺长度,1#定尺机进行定位,1#热锯进行分段,分段完成以后,头部轧件传送到2#定尺机,2#热锯切头后拉入冷床,尾部轧件传送到2#定尺机后直接拉入冷床。其工艺过程虽然简单,但要保证控制精度却很难,在以前的生产中,轧件在定尺机前跑过造成拱钢、废钢,或有时轧件跑不到位,进行人工干预,耽误时间。  上位机接受U5后工作辊道和热锯辊道的运行指令、速度参考值、速度反馈值及热锯辊道脉冲发生器测量值;1#、2#热锯位置;1#、2#热锯夹持器位置;1#、2#热锯定尺机位置;操作台操作开关信号。然后运行控制程序,发出信号控制变频器合理准确地将轧件送入相应辊道。轧件传送趋势如图2:

图2 轧件传送趋势图

3.2、热锯设备控制  有两台热锯设备,在生产过程中需要控制进锯、不进锯、退回原点等操作,为了解决这些问题,必须对热锯相关的信号的状态有一个准确的把握,建立相应的跟踪系统。跟踪的相关信号有:手动进锯指令、半自动进锯指令、自动进锯指令;比例阀输出参数;进锯行程编码器值;夹持器自动运行指令;夹持器编码器数值;供油泵和回油泵运行指令、供油箱和回油箱油位信号。  利用这些信号进行控制,变频器接受信号带动电机完成热据的动作。

图3:锯切电流和速度图

3.3、齿床拉入控制   齿式冷床设备也是热锯区的关键设备之一,该设备运行状态是否良好,决定着热锯辊道的生产节奏,像生产过程中,有时出现齿式冷床不上升、上升后不平移、平移后不下降以及齿式冷床动作慢等现象,会影响热锯辊道搬送效率,而导致精轧堆钢。相关信号有:齿式冷床自动“ONE CYCLE”指令、半自动“ONE CYCLE”指令及手动指令;上升、下降、前进及返回电磁阀输出;上升限位、下降限位、前进限位及返回限位状态,相关操作台操作信号(包含自动模式、半自动模式、手动模式、ONE CYCLE启动按钮等信号)。  齿式冷床动作过程图如图4

4. 抗干扰措施  变频器对其他设备、检测元件和控制器件产生干扰,这种干扰是不可避免的。因为变频器的输入部分为整流电路,输出部分为逆变电路,它们都是由起开关作用的非线性元件组成的,而在开断电路的过程中,都要产生高次谐波,从而使其输入电源和输出的电压波形和电流波形产生畸变。    4.1 通过共用的接地线传播干扰是干扰传播的最普遍的方式。将动力线的接地与控制线的接地分开是切断这一途径的根本方法,即将动力装置的接地端子接到地线上,将控制装置的接地端子接到该装置盘的金属外壳上。    4.2 信号线靠近有干扰源电流的导线时,干扰会被诱导到信号线上,使信号线上的信号受到干扰,布线分离对消除这种干扰行之有效。实际把高压电缆、动力电缆、控制电缆常常与仪表电缆、计算机电缆分开走线

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